2025-11-25 09:24:49
摘要:顾北煤矿井下电单吊机车使用过程中人工成本高、操作程序复杂且耗电量大,严重制约节能减排的工作进度,顾北煤矿要提高企业经济效益减少成输出,只有加强对井下电单吊机车工作的全面改造和升级,电牵引单轨吊机车电瓶自动更换装置应运而生,该装置以废旧回收物料为基础,实现电牵引单轨吊机车电瓶装置的自动更换,引用新型单轨吊机车电瓶装置后,大大提升了电单轨吊机车充电效率,节省井下人员消耗,实现创收11.3万元,通过引用单轨吊机车电瓶装置后实现让机车充电更加简单,有效保证井下煤矿运输的正常运行。
关键字:电牵引单轨吊;充电;工作强度;升级改造
0 引言
根据当前煤炭市场疲软现象,各个煤矿企业开展了集约高效、降本增效活动,尽可能降低成本。而井下运输采用柴油单轨吊运输成本较大,配件费用高,不易于维修;采用电单轨吊运输,维护方便,相比较配件成本较低,无污染噪音小等特点[1]。但是随着顾北煤矿采区西扩,吊轨线路延长、转载环节增多、井下工作地点所用建工材料增多,导致单轨吊出车频繁。由于因电瓶不能及时充满电,而井下操作司机又急于下料完成工作任务,使电瓶未充满电就出车,电瓶经常处于亏电现象,大大降低了电瓶使用寿命,明显增加运营成本。因此怎样在职工作业之前保证电瓶满电,成为了井下电单轨吊机车运行的一个难题。
1电牵引单轨吊充电方式现状
电牵引型单轨吊在顾北煤矿的应用主要是与萨尔夫机车配合使用,两车在使用的过程中,根据不同运输要求、特点,选择适合的运输车辆。其中电牵引型单轨吊在使用之前,必须保证电量充足,一方面保证将去的工作地点能够有足够电量往返,另一方面做到有足够的动力,保证工作时效[4]。而目前充电方式主要是在机车上完成,每次车和电瓶必须同时在指定的充电地点进行充电,缺一不可,因为电瓶结构在机车上,不能很好的分离,若进行分离需投入人力较大。所以当运输任务过多时,车辆分配紧张,且当班工人急于完成工作任务,电牵引机车常常处于亏电状态,使电瓶使用寿命大大降低。
2 电牵引单轨吊机车电瓶自动更换装置
2.1电瓶更换装置底座
根据现场实际情况,电牵引单轨吊机车电瓶装置的大小,设计出一个可以托起的电瓶装置的底座,首先由技术人员设计出合理的底座设计图纸,如图一所示。通过联系相关单位,利用回收的旧物材料,自行焊接电瓶底座。根据理论设计的图纸和现场焊接情况,初步完成了自动更换装置底座部分的工作[5]。电瓶自动更换装置底座如图1所示。

图1 电瓶自动更换装置底座示意图
2.2控制回路
在电牵引机车和现有的井下运行场所所具备的条件基础上,完成系统自动装置的设计。由专人在电瓶上安装了液压起吊马达,与起吊梁共用一个液压回路,示意图如图2所示。转换装置安设在驾驶室内,方便司机转换,液压起吊马达处安装操作控制阀,控制操作阀使电瓶上升下落,方便更换充好电的电瓶[6]。

图2 电瓶自动更换装置控制回路
连接电瓶装置采用动滑轮与定滑轮组合设计,这样不仅可以更加省力,而且能够达到节省空间。当班运输司机完成运输任务后,将机车开回到机车充电硐室,将电瓶连接到电瓶自动更换装置上,司机通过操作升降把手,将机车电瓶起吊后放入电瓶底座架上,利用底座上的轮子和轨道[7],将更换后的电瓶推到巷道一侧,再将已经完成充电的电瓶更换到机车上,整个过程完成超不过半个小时,且操作人员仅按操作手柄和一些辅助力量,保证了当班工人工作量不增加,也可以完成可靠的充电操作。不仅能保证机车因操作充电不当而使机车电瓶使用时长降低,而且还能保证下一班接班人员出车按时完成运输任务[8]。
2.3二次微调
在电瓶更换过程中,由于距离巷帮的距离不够,给更换电瓶带来了一定困难;起吊梁的液压回路存在故障,致使操作手柄灵敏度欠佳。
调整电瓶底座的摆放位置,对单轨吊梁进行局部调整,保证了电瓶的及时更换及二次充电;由专人对起吊梁的液压系统回路进行了微调,保证了该系统地灵敏可靠[9]。以一台单轨吊机车作为实验,在精力充沛的青年职工中应用,每班作业选择去最远的工作地点,确保机车电瓶电量耗尽,下一班青年职工上班接车,更换电瓶继续作业,对机车的运行和电瓶的充电使用情况进行详细记录。根据机车运行和电瓶充电使用的记录情况,与之前安装的电瓶自动更换装置的机车进行比较,更加省力方便。
3实施效果及效益估算
此改造经试用至今,效果非常显著,其优点突出表现有以下几点:
(1)上一个班次电单轨吊下料回来,把电瓶落到更换器上充电,把充好电的电瓶换上,节省了时间。从根本上改变了以往有车有料而没有电、电瓶充电需要4、5个小时的等怠工现象[10]。该改造试用以来,极大地减少了工作用时,保障了物料运输的及时到位,有效缓解了司机的超时疲劳。
(2)改造后可以减少电瓶上保险的使用数量。改造前,当电瓶电量不足,机车在运行过程中就容易损坏保险,每班正常6个机车中有3个柴油车和3个电瓶车,3个电车当中有1个损坏保险(1个保险50元)。改造后,一年节省的保险费用=1×3×30×50×12=5.4万元。
(3)节省了单位职工的工作用时。没有电瓶更换装置之前,上一班回到15#检修硐室,电瓶电量基本用尽。下一班的工作人员需等待电瓶充电4~5个小时,此时就出现了有车有料而没有电的现象。运用了电瓶更换装置,保证了电瓶在出车之前是满电。每班正常以出6个车, 6个车中有3个柴油车和3个电瓶车,电瓶充电需要4个小时计算,1年节省工时=4×3×3×30×12=17280小时,折合工时工资6.9万元。
4结束语
利用废旧的回收物料进行改造设计,对电牵引单轨吊机车电瓶装置加装自动更换装置,使整个充电过程变得轻松可靠,有效的保证了井下运输任务能够在规定的时间内完成,同时对设备的维护提供了便利的条件。在避免过多人力资源投入的前提下,保证了机车充电的可靠运行,为矿山运输提供了有效的保障。
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